کاهش تولید فولاد

کاهش تولید فولاد به دلیل کمبود انرژی

طی اخبار منتشر شده، مدیر طرح جامع فولاد کشور اعلام کرد: در شش ماه جاری تولید فولاد نسبت به سال گذشته تقریبا 19 درصد افزایش پیدا کرده است.

مجله قطره به نقل از خبرگزاری مهر، مهران محبوب نژاد، مدیر طرح جامع فولاد کشور گفت: با پایش طرح جامع فولاد سالانه، نتایج را به جهت شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها بررسی می‌کنند که این موضوع نقش اساسی در توسعه این صنعت دارد.

محبوب نژاد در ادامه گفت: در این صنعت تقریبا 10 چالش اساسی وجود دارد. این چالش‌ها با مشارکت معاونت معدن و شرکت‌های فولادی در حال رصد و بررسی است تا بتوان برای آنها راهکار مفید و سودمندی پیدا کرد.

جزئیات منتشر شده این چالش‌ها موجب می‌شود تا متقاضیانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، با آگاهی وارد شده و بتوانند این صنعت را به درستی توسعه دهند.

وی همینطور اضافه کرد: طی آمار به دست آمده، میزان تولید فولاد و محصولات فولادی در سال 99 نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کرده بود. از دلایل آن نیز می‌توان به کمبود انرژی گاز و برق اشاره کرد. طبق پیش بینی‌های انجام شده و در صورت عدم کمبود انرژی، می‌بایست میزان تولید فولاد را 33 میلیون تن باشد که متاسفانه تولید واقعی به حدود 27.9 تن رسید.

محبوب نژاد گفت: میزان تولید فولاد در شش ماه گذشته نسبت به سال قبل افزایش 19 درصدی داشته است. بیشتر واحدهای تولیدی برنامه ریزی خود را برای تولید بیشتر فولاد انجام داده‌اند. این واحدهای تولیدی در تلاش هستند تا کاهش تولید فولاد که به دلیل قطعی گاز در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد را جبران نمایند.

مدیر طرح جامع فولاد در مورد کاهش تولید فولاد و صادرات محصولات فولادی گفت: در این 6 ماه، به دلیل زیاد شدن مازاد گندله، قسمت زیادی از آن صادر شد. میزان صادرات محصولات فولادی به علت کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش تقاضای بازار چین و همینطور جنگ روسیه و اکراین نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.

محبوب نژاد بر این باور است که افزایش صادرات مواد معدنی، کاهش تولید فولاد و کاهش میزان صادرات محصولات فولادی به معنای از دست دادن نوعی از ارزش افزوده است. دلیلش هم این است که باید با به دست آوردن ارزش افزوده بالاتر، صادرات را افزایش داد و از خام فروشی ممانعت کرد.

محبوب نژاد در انتها اضافه کرد که میزان ظرفیت فولاد در سال 1402 به نرخ بکارگیری 68 درصد، به حدود 50 میلیون تن می‌رسد که میزان تولید آن نیز تقریبا 34 تن خواهد بود. با کاهش تولید فولاد و مصرف آن، مازاد فولاد خام باید با صادرات جبران شود. البته که با وجود تحریم و فقدان زیرساخت‌های مناسب برای صادرات، کشور چالش‌هایی را  در این میان تجربه خواهد کرد.

میزان مصرف آب خام فولاد مباركه به ازای هر تن تولید به ۲.۲ متر مكعب رسید/ سهم ۱.۵ درصدی این شركت از آب زاینده‌رود

آب زاینده‌رود

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه در گفت‌وگو ویژه خبر سیمای اصفهاندر مورد آب زاینده‌رود :

به گزارش خبرنگار فولاد، محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبر سیمای استان اصفهان که با موضوع طرح‌های کاهش مصرف آب در فولاد مبارکه به صورت زنده پخش گردید، اظهار کرد: فولاد مبارکه در سال ۱۳۷۱ با مجوز برداشت آب به میزان هزار و ۲۶۰ لیتر بر ثانیه به ازای تولید سالیانه ۲.۴ میلیون تن فولاد خام راه‌اندازی شد.

وی افزود: پس از راه‌اندازی فولاد مبارکه، تکمیل طرح‌های توسعه، افزایش تولید و اجرای پروژه‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف آب در سال ۹۹، برداشت آب از رودخانه به ازای تولید ۷ میلیون تن فولاد خام به ۶۵۰ لیتر بر ثانیه رسید؛ این بدان معناست که با ۳ برابر شدن تولید در شرکت فولاد مبارکه از زمان راه‌اندازی تاکنون، میزان برداشت آب از رودخانه زاینده‌رود نصف شده است.

میزان مصرف آب خام فولاد مبارکه به ازای هر تن تولید به ۲.۲ متر مکعب رسید

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: شاخصی برای مقایسه مصرف آب در کارخانجات فولادی تعریف شده که این شاخص، میزان مصرف آب خام به ازای هر تن تولید در یک سال را مشخص می‌کند؛ این شاخص در سال گذشته ۲.۹ مترمکعب آب بوده، یعنی در سال گذشته به ازای هر تن تولید فولاد، ۲.۹ متر مکعب آب در فولاد مبارکه مصرف شده است؛ با اجرای پروژه‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف آب، فولاد مبارکه جزو شرکت‌های برتر دنیا در صرفه‌جویی مصرف آب قرار گرفته است

وی اذعان داشت: پروژه‌های مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف آب در فولاد مبارکه انجام شده و با توجه به میزان برداشت آب از رودخانه، پیش‌بینی می‌شود که این میزان تا پایان سال جاری به ۴۲۸ لیتر بر ثانیه برسد که در مقایسه با سال گذشته، ۳۶ درصد از میزان برداشت فولاد مبارکه از آب رودخانه کاهش یافته و میزان مصرف آب خام به ازای هر تن تولید به ۲.۲ متر مکعب رسیده است؛ در حال حاضر فولاد مبارکه جزو بهترین کارخانجات فولادسازی به لحاظ مصرف بهینه آب در جهان است.

فولاد مبارکه امسال تنها ۱.۵ درصد از آب زاینده‌رود را برداشت کرد

صباغی تأکید کرد: برداشت آب فولاد مبارکه از رودخانه زاینده‌رود در سال جاری به میزان ۴۲۸ لیتر بر ثانیه بوده که این عدد معادل ۱.۵ درصد از حوضه آبریز زاینده‌رود است، به عبارت دیگر فولاد مبارکه در سال جاری کمتر از ۱.۵ درصد از آب این حوضه را برداشت کرده که با تداوم پروژه‌های کاهش مصرف آب در سال آینده این عدد به کمتر از یک درصد خواهد رسید.

وی بیان داشت: هدف اصلی فولاد مبارکه از زمان بهره‌برداری و راه‌اندازی تاکنون، کاهش وابستگی به آب رودخانه زاینده‌رود بوده که در این راستا پروژه‌های متعددی تعریف و اجرا کرده و یکی از این پروژه‌ها که از سال ۹۲ با سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیارد تومانی آغاز شد، پروژه جمع‌آوری پساب شهرهای اطراف فولاد مبارکه بود که در این راستا در برخی از شهرها تصفیه‌خانه‌هایی ایجاد و آن‌ها را توسعه داد.

کیفی‌سازی پساب شهری برای استفاده در فرایند تولید

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه اضافه کرد: در حال حاضر با انجام این پروژه‌ها، پساب شهری از طریق شبکه‌های ایجاد شده به تصفیه‌خانه‌های موجود در شهرها منتقل شده و پس از تصفیه اولیه به تصفیه‌خانه مرکزی فولاد مبارکه منتقل شده که در این تصفیه‌خانه بخش قابل توجهی از حجم این آب، به آب کیفی مناسب برای به‌کارگیری در فرایند تولید تبدیل می‌شود.

وی عنوان داشت: هم‌اکنون بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز فرایند تولید فولاد مبارکه مربوط به پساب است و اگر این کار انجام نمی‌شد و فولاد مبارکه از سال ۹۲ برای انجام این پروژه اقدام نمی‌کرد، قطعاً هم‌اکنون برای تولید با مشکل مواجه می‌شد. در ضمن این پروژه اثرات زیست‌محیطی خوبی برای منطقه داشته و از تخلیه پساب تصفیه‌خانه‌های موجود در محیط زیست جلوگیری کرده و سطح کیفی بهداشت منطقه را ارتقا بخشیده است.

میزان پساب مصرفی فولاد مبارکه در سال جاری به ۸.۵ میلیون متر مکعب می‌رسد

صباغی هرندی بیان کرد: از سال ۹۴ تا ۹۶ یک میلیون متر مکعب پساب وارد فولاد مبارکه شده و در سال ۹۹ این مقدار به ۳.۵ میلیون متر مکعب و در سال جاری نیز به ۸.۵ میلیون متر مکعب خواهد رسید؛ با تکمیل تصفیه‌خانه‌هایی مستقر در شهرهای اطراف فولاد مبارکه و اضافه شدن تعداد دیگری از شهرها به این پروژه، این میزان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳.۵ میلیون متر مکعب آب خواهد رسید.

وی با بیان این که آب ورودی به فولاد مبارکه در ۳ بخش مختلف تقسیم می‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از آب ورودی به فولاد مبارکه جهت خنک‌کاری تجهیزات مصرف می‌شود؛ بخش دیگر مصرف مربوط به خنک‌کاری محصولات و ضایعات فولاد مبارکه است و البته بخشی جزئی از مصرف آب نیز به مصرف آب شرب این شرکت اختصاص می‌یابد.

بازچرخانی آب در فولاد مبارکه، عامل اصلی صرفه‌جویی

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه ابراز کرد: یکی از دلایلی که فولاد مبارکه توانسته مصرف آب خود را به طرز قابل توجهی کاهش دهد، بازچرخانی آب است؛ فولاد مبارکه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که از ابتدای راه‌اندازی در کنار هریک از بخش‌های تصفیه‌خانه‌های محلی احداث شده تا آب مورد نیاز برای فرایند هر کدام از آن بخش‌ها در همان تصفیه‌خانه بازچرخانی شود و پساب هرکدام از آن‌ها به تصفیه‌خانه مرکزی منتقل شود.

وی در ادامه اظهارداشت: پساب برخی از این تصفیه‌خانه‌ها در پروژه‌ای که اخیراً اجرا شده به بخش‌های دیگر فولاد مبارکه منتقل شده تا در این قسمت‌ها مصرف آب بهینه‌سازی شود. به طور مثال برای خنک‌کاری تجهیزات نیاز به آب با کیفیت بالا نیست و برای همین در نهایت خروجی همه تصفیه‌خانه‌های محلی به تصفیه‌خانه‌ای که پساب شهری به آن وارده شده منتقل می‌شود.

آب زاینده‌رود

تأمین ۵۰ درصدی آب مورد نیاز فولاد مبارکه از طریق تصفیه پساب صنعتی و شهری

صباغی هرندی تصریح کرد: در تصفیه‌خانه مرکزی پساب شهری که از شهرهای اطراف به فولاد مبارکه وارد شده به همراه پساب صنعتی با یکدیگر تجمیع شده و پس از تصفیه شدن، ۷۰ درصد پساب به آب کیفی مناسب برای فرایند تولید تبدیل می‌شود؛ با توجه به پروژه‌های در دست اجرا که تا پایان امسال بخش اعظمی از آن اجرایی خواهد شد این ۷۰ درصد تا سال آینده به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت، به عبارت دیگر ۹۰ درصد پساب صنعتی و شهری وارد شده در تصفیه‌خانه به آب کیفی مناسب برای استفاده در فرایند تولید تبدیل خواهد شد.

وی بیان داشت: همچنین ۱۰ درصد از این پساب نیز به عنوان آب غیر قابل استفاده برای خنک‌کاری سرباره‌ها یا ضایعات استفاده خواهد شد؛ این یعنی در سیکل بازچرخانی فولاد مبارکه هیچ آبی هدر نرفته و تمام آب استفاده می‌شود؛ در حال حاضر ۳۰ درصد از آب مورد نیاز فرایند تولید فولاد مبارکه از همین تصفیه پساب صنعتی تأمین می‌شود که با جمع میزان پساب شهری و پساب صنعتی نتیجه می‌گیریم ۵۰ درصد از آب مورد نیاز در فرایند تولید فولاد مبارکه از طریق تصفیه پساب صنعتی و شهری تأمین می‌شود.

شیوه‌های نوین فولاد مبارکه برای جلوگیری از هدررفت آب

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فولاد مبارکه عنوان داشت: هدف اصلی فولاد مبارکه از ابتدای راه‌اندازی، کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی در حوزه‌های مختلف آب، برق، گاز و سیالات بوده است؛ در بخش‌های مربوط به آب پروژه‌های زیادی تعریف و اجرا شده که به عنوان مثال پروژه نوسازی سیستم‌های انتقال و توزیع سیالات در فولاد مبارکه از سال ۸۸ با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومانی انجام شده که حدود ۵۰ کیلومتر از سیستم‌های انتقال و توزیع سیالات این شرکت طی اجرای این پروژه تعویض و اجرای این پروژه از هدررفت آب تا ۱۵ درصد جلوگیری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از دیگر اقدامات فولاد مبارکه در راستای بهینه‌سازی آب این است که این شرکت کانال‌هایی طراحی کرده تا آب‌های سطحی(که عمده آن آب باران است) را جمع‌آوری و هدایت می‌کند تا در مواقع بحران کمبود آب، از آن‌ها استفاده کند؛ فولاد مبارکه درصدد است تا با احداث نیروگاهی خورشیدی روی سطح این آب‌ها، تبخیر آب را کاهش و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق مورد نیاز را محقق کند.

کاهش ۷۰ درصدی آب مصرفی فولاد مبارکه با تبدیل کولینگ‌تاورها به برج‌های هیبریدی

صباغی هرندی با بیان این که بخش عمده مصرف آب در فرایند تولید شرکت فولاد مبارکه برای خنک‌کاری تجهیزات استفاده می‌شود، ابرازداشت: برای خنک‌کاری تجهیزات در این صنعت از برج‌های تَر(کولینگ‌تاور) استفاده می‌شود که با ۸ پروژه تعریف شده فولاد مبارکه تا پایان ۱۴۰۴، تمامی کولینگ‌تاورهای اصلی این شرکت به برج‌های هیبریدی تبدیل می‌شوند و با انجام این کار، مصرف آب در فرایند تولید به میزان ۷۰ درصد کاهش می‌یابد.

وی در پایان اضافه کرد: با کاهش ۷۰ درصدی مصرف آب در فرایند تولید، چشم‌انداز فولاد مبارکه این است که علی‌رغم احداث نیروگاه هزار مگاواتی و اجرای پروژه نورد گرم ۲، وابستگی فرایند تولید خود به آب رودخانه زاینده‌رود را تا سال ۱۴۰۶ به صفر برساند و صرفاً برای مصرف آب شرب از این رودخانه برداشت داشته باشد.